ثبت رکورد جدید نسوز کنورتور فولادسازی با ۴۱۴۱ ذوب
رکورد جدیدی در بخش فولادسازی ذوبآهن اصفهان (نسوز کنورتور فولادسازی با ۴۱۴۱ ذوب) در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ به ثبت رسید.
به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت ذوبآهن اصفهان، خسرو شمس، مدیر بخش فولادسازی، ضمن تبریک این دستاورد مهم گفت: مقدار مصرف مواد نسوز تأثیر زیادی بر قیمت تمامشده فولاد تولیدی دارد و کاهش مصرف آن موجب کاهش هزینه تولید خواهد شد. یکی از راههای مؤثر در کاهش مصرف نسوز، افزایش عمر آن از طریق اجرای عملیات پاشش سرباره (Slag Splashing) است.
وی افزود: مطالعات و بررسیهای لازم برای اجرای این طرح از پیش انجام شده بود و با برگزاری جلسات متعدد و تأمین تجهیزات و یوتیلیتیهای مورد نیاز، این طرح در آبانماه ۱۴۰۳ در کنورتور شماره دو بومیسازی و عملیاتی شد.
رسول علینقیپور، سرپرست کارگاه کنورتور و میکسر، در این زمینه گفت: ثبت این رکورد ارزشمند با اجرای موفق طرح پاشش سرباره حاصل شده است؛ بهطوریکه تعداد ذوب نسبت به رکورد قبلی، افزایش ۳۵ درصدی داشته است. رکورد پیشین مربوط به کنورتور شماره یک و بدون اجرای عملیات Slag Splashing با ۳۰۶۰ ذوب بوده است. جا دارد از حمایت معاونت محترم بهرهبرداری و تلاش و پیگیری بیوقفه مدیریتهای نسوز، امور فنی و برنامهریزی تولید، انرژی و بهینهسازی سوخت، اتوماسیون و ارتباطات و مهندسی نت مکانیک و همچنین تمامی پرسنل بخش فولادسازی بهویژه همکاران انرژیتیک فولادسازی قدردانی و تشکر شود.
علی بریمانی، مدیر نسوز شرکت، با اشاره به این که آجرهای نسوز مصرف شده در این کنورتور از بین حدود 750تن آجر مازاد و رسوب شده در انبار، تفکیک و تنها نزدیک به 25 درصد آن خریداری شده است، افزود: اجرای موفق پاشش سرباره در کنورتور از سالیان پیش مورد توجه ذوب آهن بوده و رکورد اخیر حاصل برگزاری مناقصه با اسناد هدفمند جهت خرید مواد نسوز کنورتور به همراه اجرای عملیات پاشش سرباره بوده است. وی همچنین برگزاری جلسات منظم با حضور مدیریت های مرتبط که به منظور بررسی، طرح ریزی و اجرای پروژه انجام شد را در تحقق این مهم بسیار موثر دانست و اضافه نمود ثبت این رکورد سبب جلوگیری از خروج ارز در شرایط خاص و فعلی کشور تحت تحریمهای شدید بینالمللی گردید.
عبداله موحدی، معاون مدیر نسوز، با اشاره به مشکلات خاص در راه تأمین تجهیزات و پیش نیازهای اجرای طرح، موفقیت در ثبت رکورد و اجرایی شدن عملیات پاشش سرباره را حاصل تلاش مضاعف پرسنل مدیریتهای فولادسازی، امورفنی و برنامهریزی تولید، انرژی و بهینهسازی سوخت، اتوماسیون و ارتباطات و … و اعتماد به ایدههای پیشنهادی همکاران دانست. وی همچنین یادآور شد که با توجه به مراحل نصب تجهیزات مورد نیاز، در حال حاضر عملیات پاشش سرباره در کنورتور شماره 1 نیز اجرایی شده و در کنورتور شماره 3، پس از تخریب نسوز فعلی کنورتور قابل اجرا خواهد بود.